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當(dāng)前位置:湖北裕久隆環(huán)保電氣設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章>>高溫靜電除塵器二次電流低的原因分析
分析討論了某電廠煤粉高溫靜電除塵器二次電流小、除塵效果差的原因。針對(duì)存在的問題,提出了相應(yīng)的解決方案。通過優(yōu)化脫硝運(yùn)行、實(shí)施電除塵設(shè)備改造、加強(qiáng)運(yùn)行控制等措施,取得了良好的效果,提高了二次電流,電除塵設(shè)備恢復(fù)了正常運(yùn)行。
某火電部門兩臺(tái)煤粉高溫濕式靜電除塵器安裝了電除塵設(shè)備,該設(shè)備于1999年投入使用。由于設(shè)備老化、新脫硝工藝等原因,電除塵設(shè)備運(yùn)行除塵效果差,存在二次電流低(長(zhǎng)期低于100mA)甚至跳閘頻繁等問題。除塵效率大大降低,煙塵濃度在靜電除塵設(shè)備的出口達(dá)到2190毫克·m3(設(shè)計(jì)煙塵濃度出口不高于150 mg·m3),它已經(jīng)嚴(yán)重影響除塵設(shè)備的正常運(yùn)行系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)排放的煙塵。為了解決問題,本文分析了問題產(chǎn)生的主要原因,提出了相應(yīng)的整改措施,實(shí)施后達(dá)到了預(yù)定的效果。
火電部?jī)膳_(tái)除塵設(shè)備,額定負(fù)荷為220t·H-1,為四角切向固體排渣除塵設(shè)備。前面是爐子,周圍是膜式水墻。爐膛出口設(shè)置壓板式過熱器,水平煙道內(nèi)設(shè)置高低溫二級(jí)過熱器,尾軸內(nèi)錯(cuò)開二級(jí)省煤器和二級(jí)空氣預(yù)熱器。除塵設(shè)備設(shè)計(jì)煤為無(wú)煙煤,設(shè)計(jì)煤的揮發(fā)分含量為8.67%,并搭建配套的三臺(tái)電場(chǎng)靜電除塵設(shè)備,設(shè)計(jì)除塵效率為99.3%。采用龍井環(huán)保單室靜電除塵設(shè)備。2011年改造為四個(gè)電場(chǎng)(be130-4),增設(shè)一個(gè)新的電場(chǎng)高頻電源,更新原有三個(gè)電場(chǎng)的極板和極線。改造后的除塵效率為99.72%。2014年SNCR + SCR脫硝裝置建成投產(chǎn),以液氨為還原劑。
2014年新建脫硝裝置后,運(yùn)行中氨逸量較高。逸出的NH3與煙氣中的SO3反應(yīng)后,產(chǎn)生粘性硫酸氫銨,煙塵黏度變大,導(dǎo)致粉塵纏繞在電除塵設(shè)備電極板和電極線上,影響除塵效果。當(dāng)靜電除塵設(shè)備在維護(hù)過程中打開時(shí),可以明顯看到陰極線末端有一個(gè)灰袋。灰塵覆蓋了陰極線的放電點(diǎn),使電子不能順利逃逸,二次電流變小。另外,為了解決除塵設(shè)備運(yùn)行過程中的結(jié)焦問題,靜電除塵器廠家經(jīng)常采用高壓水結(jié)焦,導(dǎo)致煙氣濕度增大,煙道粉塵電阻率改變,影響電除塵設(shè)備性能。
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