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上海高曼泵閥有限公司
閱讀:761發布時間:2014-06-26
上海高曼泵閥有限公司
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國產高溫螺桿泵成功用于稠油生產 螺桿泵過盈減到零 增油節電可雙贏
截至9月5日,上海螺桿泵國產高溫螺桿泵采油技術已在曙1-39-38稠油蒸汽吞吐井平穩生產35天,經受住熱采下泵初期170攝氏度高溫的考驗,標志著國產高溫螺桿泵在遼河油田稠油試驗首獲成功。
2005年以來,上海螺桿泵在稀油區塊試驗推廣螺桿采油技術,單井節電31.19%。而稠油區塊以蒸汽吞吐開發為主,常規的螺桿泵定子橡膠不耐高溫,不能應用于高溫稠油井。
針對定子橡膠不耐高溫這一關鍵技術難題,上海螺桿泵工藝研究所技術人員與我國機構合作,對螺桿泵核心部件——定子橡膠配方進行耐高溫技術改進,并在曙1-39-38井開展高溫螺桿泵試驗,配套使用井下*溫度壓力計,可以實現對泵下溫度的瞬時監測。高溫螺桿泵采油技術的試驗成功,為稠油生產推廣應用螺桿泵采油技術邁出關鍵一步。
大家都知道螺桿泵比抽油機節能,但大家肯定不了解它的內部結構。螺桿泵內有一根螺旋桿,還有一層與之接觸的橡膠,螺旋桿一轉動,就會壓得橡膠有一定的凹陷,這個凹陷叫負間隙,也就是螺桿泵的過盈。為了更好地達到采油效果,螺桿泵的過盈一般控制在0.25毫米至0.35毫米。
7月5日,記者在采油六廠工程技術大隊了解到一種“零過盈”螺桿泵技術,就是把螺桿泵的過盈調為零。目前,該技術已在全廠進行了推廣。項目負責人高艷華說,運用該技術的井,預計單井年可增油56噸,創效29萬元。同時,每年還可節約3萬元的電費。
*口“零過盈”螺桿泵是2012年9月份開始試驗的,目前,該泵的期已經達到10個月,遠遠超過一般泵四五個月的期,充分證明了“零過盈”螺桿泵技術具有大范圍推廣使用的可能與價值。
從2007年注入高濃度聚合物開始,采出物的濃度就在變高,到2010年螺桿泵開始受到高濃度聚合物的影響,桿承受的力變大、能耗增加等一系列問題接踵而至。
2011年年初,高艷華等四名技術人員開始尋找解決途徑。桿承受的力變大就會使扭距變大,扭距變大就會增加能耗,所以大家首先想到的是調整螺桿泵的過盈,把過盈調小,減少螺旋桿承受的力。剛開始,他們把過盈調到了0.15毫米,并在兩口井上進行試驗,發現扭距下降了10%左右,效果十分明顯。
按理說,過盈小于0.25毫米的螺桿泵是不可能正常工作的,高艷華等四個人開始尋找過盈變小、螺桿泵仍能正常工作的原因。他們突然想到了橡膠可以溶脹的特點,說不定就跟橡膠這個特性有關。
大家趕緊行動,分別在水驅、聚驅、高濃度區塊取樣,進行橡膠溶脹率的試驗,果不其然,試驗證實了幾個人的猜測,在高濃度區塊的橡膠溶脹率是zui大的。
這一結論,給了高艷華一個啟示,在大家商量是否再減小過盈的時候,高艷華說:“咱們不停地減小過盈,就是在無限地接近零,那為什么不直接把過盈變成零呢?”大家抱著這樣一個大膽的想法開始試驗,剛把過盈調整成零的時候,泵效只有30%~40%,根本達不到要求的50%以上,但兩周以后就漸入佳境,泵的期遠遠超過了一般的螺桿泵。
高艷華告訴記者:“這個技術適用于注入聚合物的濃度在500毫克/升以上的井。我們廠現在有171口這樣的井,我簡單地算了一筆賬,如果全面推廣這項技術的話,年增油的效益加上節省的電費,能達到5472萬元。”
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